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开拓发展新领域 攻坚克难树品牌
——中冶宝钢技术成功改造宝钢5RH真空精炼系统升级
    发布日期:2014-09-25
夕阳尚未落去,彩霞已布满天。一支形状类似火箭的长物体在宝钢二炼钢厂房外冉冉上升,天边的晚霞映照出物体的空中轮廓,颇为壮观。这是2014年5月9日傍晚 时分,笔者在宝钢厂区内所见的一幅画面。
这是宝钢5RH真空系统改造,首次使用650吨履带式吊机进行真空泵吊装作业。嚯!这气势还真不小!这画面还真不容易见呢!路过的人们驻足观看。
几个月过去了,5RH真空系统改造结果如何呢?笔者再次走进了5RH生产厂房,映入眼帘的是一副全新的画面,真空系统所有生产设备及平台焕然一新。耳边的噪音较之改造前明显下降,周边环境大有改善。生产人员透露,改造安装了国内最先进的节能环保型真空设备,果然不同凡响。
一封源自宝钢炼钢厂的表扬信揭示了这个“不同凡响”杰作的创造者。此封信是5RH真空系统主体设备改造完成,并经过2个月生产运行检验后,业主方宝钢炼钢厂向施工方中冶宝钢技术第三分公司的致谢信。信中感谢第三分公司全体施工人员为5RH真空系统改造成功所付出的辛勤与努力,并大加赞赏第三分公司技改组织与施工能力。笔者通过采访几位工程负责人,进一步了解了此项技改工程的承接、组织与施工过程管理中的艰辛与亮点风采。
3月18日 ,第三分公司在不影响其它设备生产的条件下,启动了5RH真空系统改造工程第一环节施工,热力管道试压工作与水环泵房基础施工,并由此拉开改造施工序幕,将停机前的准备工作提前分解。3月下旬,根据材料到货步骤,该分公司陆续启动平台支撑大梁、平台箱型梁、各种管道预制作及预组装工作。4月9日 ,改造施工进入第二环节现场施工、主平台加固阶段,当天,第三分公司成功起吊了改造第一钩,主平台支撑大梁吊装就位。
15毫米 规范之内。
主体设备安装就位后,最重要的环节就是压力管道连接焊缝质量把控。现场焊逢质量监督检查有焊接专家配合监理共同执行,真空系统气密性试验及压力管道吹扫、强度试验等环节均按照规范要求进行。由于前期焊工训练有素,技能发挥较好,真空系统气密性实验与管道压力试验均一次通过验收;蒸汽供应系统、排气系统、水环系统焊缝均超越质量要求。
你赶我追,昼夜施工,5RH主体设备终于保质量实现了“破四进三”的节点要求。6月13日 ,主体设备联动试车与热负荷试车一次成功,5RH真空精炼系统在停机35天之后,终于以全新的节能方式再次投产,滚滚钢水宣告了第三分公司大功告成。
25毫米 到550毫米 不等,技术人员在每个阀门与金属垫上做了对应编号,并现场核对确认,保证了阀门安装一次成功。项目安全管理员跟踪改造施工安全监督,妻子入产房时,他穿一身工作衣,满面灰尘从现场直接奔到了医院。而在5RH停机的第三天,一位负责现场施工协调的作业长,伯父过世了,但因工务紧急,他都没能抽出一天时间赶回崇明去奔丧。一线施工人员更是昼夜连班,废寝忘食,为5RH提前生产付出了很多,无私奉献了很多。主体设备投产后,几十名人员减轻了体重,消瘦了容颜。辛勤的汗水融在火热的精炼炉里,也载入了5RH改造成功的品牌信誉中。
当5RH外围设施全部改造完成,全线交工验收时,真空系统主体设备通过1个多月大规模生产运作检验,未发现任何安装质量问题。真空度带1500负载时2分钟内压力为0.0017MPa,比2013年新建的6RH先进真空度压力0.02MPa更胜一筹,超出了原设计要求值。真空泵工作的稳定性与可靠性提高,真空系统的处理能力及精炼效果提升。同时降低了真空系统蒸汽消耗量,生产噪音也明显下降,各项数据指标均实现了预期目标。
5RH改造成功了。事实证明,第三分公司不仅能够做好常规检修业务,而且已经在探索中学会用两条腿走路,迈出了步伐,经受了考验。以坚定的信念,力拨双桨,一路乘风破浪,终于驶向了胜利的彼岸。在检修队伍中高树一面领军旗,为后续技改施工树立了标杆示范。同时,收获了业主回赠的一份真情答谢,这份答谢是对中冶宝钢技术第三分公司的赞扬,也预示着他们又一次扬帆起航…… (中冶宝钢技术 张志发 陈兴梅) ②
勇于挑战 开拓发展新领域
2014年,是中冶宝钢技术“管理改革创新年”的开局之年,也是坚持多元化发展,两条腿走路,实现“二次创业”的起步之年。第三分公司响应集团及中冶宝钢技术“三五”战略转型发展路线,开拓进取,积极寻求新的业务领域,突破单一化的服务模式,打造多元化的服务队伍,挑战并突破原有业务,转型尝试检修外工程板块的技改项目,承接了宝钢大院5RH真空系统改造工程。 5RH真空系统改造是在线技改项目,业主对安全、质量、进度要求极高,被列入宝钢炼钢厂年度重要技改项目之一,也是公司资源整合后实施的第一个技改大项目,对企业升级与转型发展具有里程牌的意义。如果不成功或业主不满意,不仅影响到现有常规业务与产值下降;而且会直接影响厂区内业务增量与转型升级。关系到业务瓶颈的突破,关系到企业效益与员工收入的增长。第三分公司顶着诸多压力,挑战自我,承担了被视为企业升级迈步的第一笔技改重任,开启了“两条腿走路”与“二次创业”的探索历程。 宝钢炼钢厂RH系统主要采用真空度进行精炼,真空度是由真空泵控制对钢水进行脱气、脱碳、脱氧、脱硫、合金化及调整钢水成分,去除杂质净化钢液,实现“二次炼钢”的目的。5RH精炼真空系统自1998年投产使用至今,设备性能相对落后,随着RH精炼生产节奏加快,蒸汽需求量不断增大,区域蒸汽供应不能平衡,无法满足生产需求。对真空系统进行升级改造,安装当前国内新开发的最先进的真空泵,可提升真空度抽气能力,提高精炼过程中去杂质能力,增加高附加值的成品。同时可降低蒸汽消耗与噪音污染,实现节能环保炼钢的目的。 改造施工涉及土建工程、钢结构制作安装、设备拆卸安装、管道施工、检校试验等多方面内容,技术含量高、质量要求严。加上停机时间短,作业空间的局限,改造施工面临许多难题。如设备拆装吊运难度高,作业量大,6层平台交叉作业的风险,停机前后辅助支撑在线施工等问题,均需要严格落实安全技术措施。第三分公司根据各项技术质量要求,组织技术人员仔细阅读图纸资料,结合现场勘察,编制了施工方案与应急预案。在向业主方及设计方提交方案审批的同时,提交了施工质量承诺书。策划筹备 多方协调定策略
针对技改工程量大,技术要求高、工期紧等诸多难点,第三分公司抽调优秀施工管理、安全管理、技术质量管理人员,专门成立了5RH技改项目部与专家小组,明确了管理体系与责任分工,及时组织制定初步改造计划与各项筹备事宜。2014年1月中旬,施工方第三分公司召集5RH改造设计方、业主方、监理方人员,召开第一次改造推进会,商讨材料计划,落实技术措施,制定施工进度与节点,协商材料与设备到货的程序步骤;并确定每周召开一次技改推进会,及时推进改造施工进度与质量把控;同时商定于春节后2月10日实施预制作工程施工。 但因材料供应不齐与设计方更改了部分设计,前期平台大梁与各连接管道预制作工程延至3月中旬进行,使原本紧张的工期愈发紧急。为保证施工效率,第三分公司提前对施工人员进行了培训,尤其加强了压力容器焊接人力训练与筛选。为上百吨钢结构梁的焊接质量及汽包、压力管道特种设备安装质量作了保障。针对大备件倒运难题,提前制作了一台专用拖轮大推车,用于各类大备件倒运。 经过三方协调,破四进
废寝忘食 无私奉献终不悔
主体设备在节点时间内投产运行,施工人员如释重负的吐了一口气。连续一个多月连班加点,他们几乎忘记了什么是休息天,但实现了“破四进三”的节点,他们无怨无悔。在5RH停机35天时间里,改造现场涌现了不少先进感人事迹。 为保证设备安装质量,项目施工主管、技术管理员、质量检验员连续多天不回家休息,查资料,阅图纸,做技术指导,常常昼夜不合眼。改造涉及大小控制阀门约150个,从直径
